Den první: Ladění pomocí počítače. Kalibrace a další nastavení. Bohužel po několika spojení jsem si vymazal PID nastavení tří os. Po ručním zapsaní hodno, které jsem našel na netu, došlo k přidělání vrulí a prvním motorovým zkouškám.
Den druhý:Nastal den D a já to poprvé roztočil naplno. Zde je vidět výsledek:
http://www.youtube.com/watch?v=HA1ohXlOP4gSilné oscilace a neovladatelnost. Začal jsem pochybovat o nastavení regulátorů, pak řídící jednotce a nakonec jsem chtěl vyměnit vrtule za větší.
Den třetí:Vyvážení vrulí, zkouška jiných PID parametrů. Bohužel stále stejný výsledek, koptéra se po zapnutí automatického vyvažování nekontrolovaně rozkmitá. Zoufal zakončuji den hledám informací na internetu.
Nalezl jsem defaultní hodnoty PID nastavení, které jsem tam doplnil. Zapnul filtr vibrací a nalezl jeden renonc v mé stavbě.
Každá řídící jednotka obsahuje nepatrnou šipku, která ukazuje směr letu. V mém případě šipka ukazovala na jeden z motorů. Jelikož mám koncepční uspořádání do X, tzn. "předek" je mezi motory, tak gyroskopy byly zmatený. Ještě večer jsem desku pootočil o 45°.
Den čtvrtý:Krásné slunečné a bezvětrné ráno. Vzal jsem koptérů a vyrazil před barák. Odhodlaný a přesvědčený, že poletí jsem nebral ohledy na přihlížející a pomalu přidával plyn a očekával silné oscilace. K mému údivu se koptéra krásně zvedla a poslušně letěla.
Trochu se ještě seznamuju s řízením, ale jinak létá úchvatně. Nejlepší je, když prudce přidám plyn, to letí do oblak
